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关于蒸汽疏水风门有负荷漏汽量试验问题的探究
更新时间:2020-06-20 10:15:54点击次数:755次字号:T|T
蒸汽疏水风门的试验介质根本上是含水湿蒸汽。其试验装置典范布局如图3所示[10],在蒸气疏水风门的试验项目中,有负荷的漏汽量试验是此中周期较长,进程庞大,且具有肯定的不确定性的进程。具体操作进程简述如下:(1)操作风门1~3准备高压罐内介质;(2)操作风门5、风门6、风门10调定负荷率;(3)向计量桶内参加低于室温8 ℃以上的冷水并开动搅拌器,然后,关闭风门9,打开风门10,同时记录试验开始时间、计量桶内水初温、计量桶内水初重,试验温度、试验压力和室温。当计量桶内水温到达室温时,关闭风门10,开启风门9,同时记录试验制止时间、计量桶内水制止温、计量桶内水终重。然后谋略有负荷漏汽率等参数[5]。改试验的紧张问题是高压罐内的介质颠末风门5或风门6节省后,压力降落,而温度却处于不受控状态,被测风门前管道内介质容易出现闪蒸或凝结征象,这会使得风门5后管道内参数调治非常困难,且会造成被测风门前参数不稳固,从而造成试验结果不准确。
高压罐内的介质颠末风门5或风门6的节省,仅能主动变化其压力或流量,而等焓降压时,其温度是按“等焓进程”的纪律变革的,但当管道温度水平较高时,降压后的介质受到管道的保温,管道内介质汽液比例会产生变革,使负荷率不能处于稳固状态。
因此,作者发起:(1)应使高压罐内的介质参数与被测风门前管道内参数尽大概靠近。(2)被测风门前管道入口处应该配置温度控制配置,使试验介质的温度处于受控状态,可以简化试验介质的状态调解进程,并使之稳固。
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