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烟气入口挡板阀的问题提出

更新时间:2020-12-21 06:44:24点击次数:791次字号:T|T
烟气入口挡板阀的问题提出
根据标准要求,烟气入口挡板阀火烧试验装置如烟气入口挡板阀1所示,要将充满水且升压的烟气入口挡板阀(序号10)处于关闭位置,将其置于750~1000℃的火焰中放置30分钟,完全包围在火区中,测量烟气入口挡板阀的内漏和外漏量。
标准要求:(1)在燃烧期内火区热电偶平均温度保持在750~1000℃;测温块保持在650℃以上。
(2)燃烧和冷却过程中,系统压力稳定在烟气入口挡板阀20℃时大允许工作压力的75%。例如公称压力PN100碳钢烟气入口挡板阀(材质WCB)火烧试验期间系统压力应稳定在7.65MPa。由此可以看出,影响烟气入口挡板阀火烧试验成功与否的关键在于两点:①火焰温度的控制和测量;②被试烟气入口挡板阀火焰包裹部位的密封性能。
目前,内火烧试验系统基本都采用钢制管路,根据被试烟气入口挡板阀类型配置不同的试验工装,被试烟气入口挡板阀与试验工装通过螺栓或螺柱连接。测温块常用的是铂热电偶,铂丝外套不锈钢管。测温块为边长25.4mm的正方体钢块。在试验过程中,火区热电偶温度1分钟内即可达到750℃,测温块温度一般5分钟内可达到650℃。热电偶的精度足以保证对火焰及烟气入口挡板阀体部位温度的测量,但是随着试验的进行,热电偶测温杆会出现变形导致测温点位置偏移(如烟气入口挡板阀2),会影响试验的准确性。
另外一种情况甚至更为突出,即对夹式烟气入口挡板阀进行火烧试验(如烟气入口挡板阀3)。由于烟气入口挡板阀结构的特殊性,没有端法兰,是靠长螺栓将被试烟气入口挡板阀上下游管路法兰锁紧,法兰与被试烟气入口挡板阀端面间放置垫片以保证密封。被试烟气入口挡板阀做常温试验基本正常,但在进行火烧试验过程中,由于长螺栓较长时间直接包裹在火焰中(如烟气入口挡板阀4)出现屈服,导致烟气入口挡板阀两端密封垫比压不足,管内介质外漏,系统无法维持试验所需的压力,泄漏介质也无法进行收集和测量,导致试验失败。烟气入口挡板阀中所示为DN100烟气入口挡板阀的PN16对夹式止回烟气入口挡板阀进行试验的照片,该规格烟气入口挡板阀曾两次试验均在进行到25~30分钟时,烟气入口挡板阀端部法兰出现明显泄漏导致试验失败。
火烧试验本身属于破坏性试验,样品不能重复检测,只能更换样品,试验成本很高。即便使用耐高温的合金钢、不锈钢螺栓,也会出现上述情况。如何解决这一问题成为当务之急。

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